来源:马鞍山当涂发电有限公司2022-08-31
及时消缺保障机组长周期运行;四是举办金属监督基础知识培训,提升职工对金属材料、金属监督部件验收规定的了解,实施设备全寿命周期管理、加强金属监督工作;五是实施机组节能降耗提升工程,聚焦汽轮机真空、锅炉排烟温度、飞灰含碳量、主再热汽温等机组运行指标
来源:北极星电力网2022-08-09
,主要包括以下内容:深控系统实时支撑软件、主汽压力深度优化控制软件、机组负荷深度优化控制软件、分离器温度(水位)优化控制软件、一次调频深度优化控制软件、一级汽温优化控制软件、主汽温度深度优化控制软件、再热汽温深度优化控制软件
来源:热力发电2022-01-28
热质传输及与燃烧过程的耦合研究,如保证受热面壁温均匀可采用新型燃烧器抑或等离子点火或微油点火技术、组织良好的炉内燃烧动力场,合理设计联箱及各级受热面连接方式、精细设计节流孔和纠偏喷水减温器等,通过分烟道设置挡板开度调节再热汽温等
来源:华电电科院2021-12-30
做为技术首创型机组,调试难度大,南港调试项目部自进场以来,调试项目组针对再热汽温调节、汽轮机振动控制、两级供热调节耦合与汽轮机安全性难题开展集中攻坚,针对性制定调试措施和过程难点预判分析;试运过程中提前筹划
来源:国能(泉州)热电有限公司2021-10-20
供热量和机组运行优化实时数据对机组间的电负荷与热负荷分配进行最优匹配,提高全厂供热运行经济性;鼓励生产人员结合岗位工作提供节能降耗“金点子”,成立技术攻关小组,在日常机组运行和操作中围绕生产优化、降本创效等问题,开展技术攻关工作,调整经济运行方式,总结经验做法,制定再热汽温提升
来源:北极星电力网2021-09-02
徐州项目改造后机组设计和性能试验相关指标情况对于3号机组实施高温亚临界综合升级改造的技术路径,我们在一开始就提出:主再热汽温升温至600℃,主再热蒸汽压力基本不变,汽轮机实施基于升温后的定制化高效通流改造和热力系统优化
来源:中国电力2021-07-05
通过仿真实验和现场投运对比,结果显示所提方法可有效应对再热汽温的控制难点,对负荷变化等扰动具有响应快、鲁棒性强的特点,具有一定通用性和实际应用价值。引文信息丁建良, 于国强, 罗建裕.
来源:国电常州发电有限公司2020-11-30
该厂在运行、检修、燃料等各主要生产部门成立了多支节能降耗小组,仅运行部就成立了主再热汽温、厂用电率、真空控制等12个节能环保小组。
来源:《锅炉制造》2020-07-23
摘要:为满足脱硝改造要求,解决锅炉存在的省煤器泄露造成机组非停、排烟温度高、再热汽温偏低等问题,保证机组运行的安全性和经济性。...当解决了再热汽温偏低问题,排烟温度随之下降,当更换了新型省煤器,解决了省煤器磨损问题,排烟温度亦随之下降;当更换了新型空气预热器,预热器阻力过大、漏风率过大和大负荷下送风机等问题得到解决,排烟温度亦随之下降
来源:北极星电力网2020-07-01
7)b-scs(锅炉顺序控制)关闭再热减温喷水截止阀,防止fcb过程中再热汽温受到干扰。(2)停机不停炉切换厂用电除下面两项与“发电机解列带厂用电”不同外,其余均相同。
来源:中国电力报2020-05-15
该厂联合北京国电智深控制技术有限公司,依托国家科技支撑计划、省部级产业化重大项目、企业自主项目等科技项目,对二次再热机组调试运行技术、关键控制策略、控制系统研发等方面进行攻关,攻克了高参数大容量二次再热复杂热力系统控制、两级再热汽温精准调节
来源:《热力发电》2020-03-06
本文以某超超临界1 000 mw机组双切圆燃烧锅炉为研究对象,通过理论分析及模拟计算,分析了制约汽温提升的主要因素和受热面热偏差规律,针对不同的受热面提出了汽温提升方法。实际应用结果表明,按照本文提出的汽温提升方案改造后
来源:循环流化床发电2020-02-03
此时主汽温度515℃,主汽压力13.63mpa,再热汽温491℃,一次风量374knm3/h,二次风量178knm3/h,氧量8.75%,平均床温817℃,煤量64.7t/h,机组负荷64.9mw。
来源:《浙江电力》2019-10-17
3.2 性能试验结果整个试验过程中,锅炉燃烧稳定,主、再热汽温基本达到设计值,制粉系统出力、锅炉带负荷能力满足生产要求,试验得出以下主要结论:(1)在280 mw负荷下,进行了干化污泥质量掺混比分别为0%
来源:中国电力新闻网2019-09-24
额定负荷下与对标的超超临界机组效率相当,50%负荷下机组效率平均提高了3.28个百分点,负荷升、降速率分别为2.1%pe/min和2.0%pe/min;机组在稳定负荷时,主汽压力与设定值的偏差小于±0.14mpa,主汽温和再热汽温与设定值的偏差均小于
来源:汽机监督2019-09-24
:浙江电科院 胡洲)2 故障描述该机组于2014年投产,运行约1年后即发生高旁阀螺栓全部断裂的严重事故,事故详情如下:事故发生前,机组负荷798mw,主/再热汽压19.99mpa/3.25mpa,主/再热汽温
来源:《发电与空调》2019-09-19
(1)维持汽轮机组外形尺寸不变、主蒸汽压力保持不变、机组背压不变、热力系统回热级数不变,将主蒸 汽温度从538℃提升至566℃、再热汽温从538℃提升至 566℃。...汽轮机通流能力分析及试验研究.热力发电,2013,42(1):48-51.6苗承刚.汽轮机首级静叶面积对机组性能的影响与改造.热力发电,2014,43(6):145-148.6付喜亮,刘吉,赵志宏,等.提高主再热汽温对
来源:《浙江电力》2019-09-03
整个停机过程,过热汽温维持在490℃以上,再热汽温维持在500℃以上,大大减少了过、再热蒸汽的吸热量,有效提升烟温。
来源:循环流化床发电2019-08-30
本方案采用外置换热器调节再热蒸汽温度,各负荷 再热器总的吸热份额与白马600 mw超临界项目相当,因此采用与白马 600 mw 超临界相同的再热汽温调节方式是可行的。...研究表明,蒸汽初压每提高 1 mpa,机组效率可提高 0.2%~0.25%;再热汽温每提高 10 ℃,机组效率可提高 0.15%~0.20%。锅炉典型蒸汽参数如表 1 所示。