来源:贵州省能源局2020-05-28
对2020年开展现役亚临界燃煤发电机组“升参数”改造试点,并于2022年前将亚临界燃煤发电机组的主蒸汽温度改造提升至562℃以上的公用燃煤发电企业按“一事一议”给予适当补助。
来源:《内蒙古电力技术》2020-05-09
针对以上问题,本次试验中主要通过调节给水量和减温水量、控制烟气挡板等手段进行优化调整,以控制主蒸汽温度热偏差。...从图5中可以看出,随着负荷的波动,通过对减温水量的调节及布置在尾部竖井烟道底部的烟气调温挡板调节,过热器出口左右两侧主蒸汽温度偏差不大,整体保持平稳。
来源:《能源化工》2020-04-30
由表6可见:在4种煤浆的试烧过程中,相同锅炉负荷条件下的主蒸汽流量、主蒸汽温度、排烟温度、排烟氧量及炉渣含碳量相近;但不同锅炉负荷条件下的运行参数存在一定差异,其中排烟温度的差别较大。
来源:《冶金动力》2020-04-14
(4)汽机指标:进汽量、主蒸汽温度、排汽温度、汽耗、端差、过冷度、循环水入口温度、循环水出口温度、汽机效率、自用蒸汽量、机组利用率。...(3)锅炉指标:产汽量、吨垃圾产汽量、平均负荷、给水流量、主蒸汽温度、主蒸汽压力、排烟温度、烟气氧含量、引风机用电单耗、一次风机用电单耗、炉膛温度。
来源:《冶金动力》2020-04-13
来源:生活垃圾发电技术2020-04-03
(5)主蒸汽温度420℃。(6)主蒸汽压力 4.3mpa。(7)二过出口蒸汽温度420℃。
来源:生活垃圾发电技术2020-04-02
来源:生活垃圾发电技术2020-03-10
,当继续降低到制造厂规定停机数值,应联系故障停机;4)主蒸汽温度应在制造厂规定范围内变化;5)主蒸汽温度升高超过规定温度上限,应根据厂家规定及具体情况降低锅炉主蒸汽温度至额定值或者联系故障停机;6)主蒸汽温度降低超过规定温度下限
来源:《热力发电》2020-03-06
实际应用结果表明,按照本文提出的汽温提升方案改造后,机组的主蒸汽温度提升约15 ℃,再热蒸汽温度提升约13 ℃,供电煤耗降低约2.5 g/(kw·h),达到了预期效果,实现了机组安全与经济运行。
来源:循环流化床发电2020-02-03
2号机组在试验过程中一方面由于负荷增加较快,另一方面锅炉侧系统恢复较慢,主蒸汽温度10min内从522℃降到480℃。
来源:《当代电力文化》2019-12-22
但是主蒸汽压力不能无限增加的高压主蒸汽温度降低,差异之间的传热和热气体在锅炉炉尾,需要增加热量交换之间的热交换面积,但此外,降低干燥排气蒸汽压力的提高而导致主蒸汽汽轮机和流失水分损失。
来源:中国能建东电一公司2019-11-14
冲转时主蒸汽压力5.37兆帕、主蒸汽温度370.5摄氏度。暖机结束后,汽轮机顺利冲转达到额定转速3000转,成功定速。
来源:中国产业经济信息网2019-10-28
“举个简单的例子,二次再热的主蒸汽温度和压力都提高了,对水质的要求是否还会和一次再热的要求一样呢?水中的微量元素发生变化,会对设备的寿命产生直接影响,这些问题都需要研究。” 李林补充道。
来源:福建能监督办2019-10-28
跳闸原因:d磨给煤机因皮带断裂故障,造成燃料不足导致主蒸汽温度低跳闸。9月8日07:18,恢复并网。(8)9月6日19:50,江阴火电厂#1机1台给水泵异常,被迫降出力320mw。
来源:CAA发电自动化2019-10-12
2.水煤比调节品质差(1)降负荷过程中过热度、水煤比大幅波动时,给水系统未能快速参与调节,在失去减温水调节手段后,造成主蒸汽温度失控现象。
来源:循环流化床发电2019-09-24
主蒸汽温度维持在513℃左右,主汽压力维持在7.60mpa左右,功率最高达37mw,进汽量130t/h,机组综合汽耗率3.6kg/kwh。
来源:循环流化床发电2019-08-23
1~4号炉型号为 yg—240/9.8— m1、5 ~ 8 号炉型号为 yg—240/9.8—m5,额定蒸发量为 240t/h,额定主蒸汽温度为 540℃,额定主蒸汽压力为 9.8 mpa。
来源:CSPPLAZA光热发电平台2019-06-18
(来源:微信公众号“cspplaza光热发电平台”id:icspplaza)图:运行中的敦煌100兆瓦光热电站在近20个小时的持续验证过程中,最佳运行记录显示,电站吸热器出口熔盐温度达到565℃;主蒸汽温度和压力分别为
来源:《中国华能》2019-06-11
700摄氏度先进超超临界发电技术700摄氏度超超临界燃煤发电技术,是指主蒸汽压力超过 35兆帕,主蒸汽温度超过 700摄氏度的新一代先进发电技术,是目前国内外的研究热点。