来源:能源研究俱乐部2020-09-29
3.从环保要求看,燃气电厂加装scr脱硝系统会成为趋势。...继北京、天津、深圳等城市后,江苏等燃气机组装机容量较大的省份将会陆续出台更为严格的地方排放标准,因此燃气电厂在低氮燃烧基础上加装scr脱硝系统将会成为趋势。
来源:《热力发电》2020-09-16
本文以某超超临界660 mw燃煤机组选择性催化还原(scr)脱硝系统为研究对象,针对其在超低排放运行中出现的问题,进行了系统诊断分析,并采取了一系列脱硝性能提效和运行优化集成措施。
来源:《中国电机工程学报 》2020-09-15
图11 超低排放改造前/改造后各机组脱硝入口烟温2.6 烟温降分析scr脱硝系统烟温降一般要求控制在3℃以内,由图12可以看出约22%的机组超低排放改造前scr脱硝系统烟温降超出原设计值,超低排放改造后这一比例达到了约
来源:《能源与节能 》2020-09-10
结果表明,该技术可有效提高scr入口烟气温度,改造费用较低;系统投运后,可提高scr入口烟气温度至310℃以上,实现scr脱硝系统的全负荷工况运行。
来源:《中外能源》2020-09-04
脱硝系统可以同步脱除烟气中的二噁英污染物;④湿式电除尘器可以达到烟气粉尘浓度超低排放标准的要求,同时也可避免后续scr脱硝系统粉尘堵塞问题;⑤湿式电除尘器及至脱硝系统的烟道可以排出部分烟气液态水,减少最终烟囱排放烟气含水量
来源:无锡华星东方电力环保2020-08-28
烟气处理采用半干法旋转喷雾脱酸(sda)+活性炭喷射+消石灰干粉喷射+布袋除尘+scr脱硝系统(不含再生)+飞灰输送、储存及稳定化工艺,为华星东方epc工程。
来源:电力设备2020-08-28
摘要:本文介绍了尿素法烟气scr脱硝工艺在330mw火电机组的应用实例,对尿素法烟气scr脱硝系统的运行特点、调整方法、常见异常进行了总结和分析。
来源:《中国电业》2020-08-26
脱硝系统运行成本将因有害元素的影响而上升。...、硫及硫铵等都对催化剂的使用造成影响,这些成分通过扩散进入催化剂的活性点,占据着催化剂活性点位,催化剂将逐渐被钝化,催化剂的活性随着运行时间的推移而降低,nox还原效率下降,氨耗量增加,氨逃逸量增加,scr
来源:《电力设备》2020-08-26
如果空预器传热元件由于未采用搪瓷材质,在scr脱硝系统投入半年时间即出现严重堵塞情况。所以一般要对空预器传热元件低温段进行更换,更换为搪瓷管空预器。...(1)安装scr脱硝系统后锅炉的热量损失主要是烟气通过脱硝系统后烟温会降低6℃左右,对锅炉效率将会产生一定的影响。(2)造成空预器换热元件堵塞,排烟温度升高,增大引风机电耗。
来源:《电力设备》2020-08-25
但该段烟气中含有的灰尘、碱金属、砷等物质会侵蚀和毒化催化剂,使其寿命严重缩短,造成scr脱硝系统运行成本急剧增加。
来源:《当代电力文化》2020-08-25
为满足超低排放要求,保证机组稳定运行,急需解决scr脱硝系统存在问题。...在电厂运行中,scr脱硝系统的nox浓度设定为35mg/m3,脱硝效率为92%。
来源:北极星环保网2020-08-21
朱宁介绍,“烧结机头烟气低温(180℃)scr脱硝系统”是同兴环保自主研发技术,其核心技术是低温scr催化剂以及相关配套脱硝工艺。该技术目前已在烧结机头烟气治理中得到广泛应用。...近几年,同兴环保在非电烟气治理领域尤其是钢铁焦化超低排放改造中取得了不斐的业绩,如“烧结机头烟气低温(180℃)scr脱硝系统”获评安徽省2019年首台(套)重大技术装备并入选国家重点环保实用技术目录,
来源:《电力设备》2020-08-18
scr脱硝系统再生催化剂工626立方,估计在30d内完成,另外机组催化剂拆除时间花费20d,现场交叉同时开展现场再生和拆除工作,催化剂再生改造工耗时40天时间。
来源:《工艺与设备》2020-08-18
在实际应用中,前者scr脱硝系统的脱除率通常能够达到90%,但是由于寿命问题以及该技术应用的昂贵催化剂导致整体的投资过大,因而难以实现广泛推广与应用。
来源:《电力设备》2020-08-13
与此同时,scr脱硝系统中新催化剂定期更换也大大加重了火电厂的运行成本与负担。
来源:中国能源报2020-08-13
王宝冬指出,我国scr催化寿命约为3-5年,2014年我国燃煤电厂开始大规模启用scr催化剂达成脱硝目标,随着scr脱硝系统在全国范围内火电和非电领域催化剂使用量的递增,从今年往后的1-2年,我国将有大量脱硝催化剂面临报废